中走絲線切割如何優化走刀降低成本
中走絲線切割的加工成本較高是因為線切割機床本身的價格較高,在使用過程中要想降低加工成本,主要得從提高加工效率和節省電極絲這兩方面入手。
降低走絲速度:這一項是降低成本 明顯的措施。中走絲線切割機床默認走絲速度是10~13m/min,照這樣的走絲速度,一盤電極絲兩三天就消耗完。在實際工作中,我們把走絲速度降低到1.2~3m/min,一盤絲可用15~20天左右。不過這樣做雖然省絲了,但帶來一個問題,就是電極絲損耗較大,以到于割出的零件帶有錐度。好在機床是能割錐度的,采用反向錐度補償的辦法可因電極絲損耗造成的尺寸誤差。
優化走刀路徑:對于一塊板料上需要割出多個工件的情況,或者是需要精修的情況,不能完全按照中走絲線切割機床上自動生成的程序來加工,否則存在走刀路徑過長的問題。問題主要出在斷絲后的空走部分的處理上。需要人工進行優化,減少走刀路徑長度。
增加空走刀速度:在切割引入段、兩處需切割部位之間都不可避免地需要空走刀。空走刀不進行切割,但也損耗電極絲。機床默認空走刀速度是5.5~7mm/min,在實際工作中我們將其提高到25mm/min,減少了走刀時間,從而提高了效率。
減少穿絲次數:中走絲線切割機床每穿一次絲,就會浪費大約2m的電極絲。因此減少穿絲次數也能節省電極絲。但要割孔則穿絲是必需的,能減少穿絲次數的是既需割孔又需割外形的工件。按照通常的加工方法,割孔需穿一次絲,割外形又得穿一次絲,割一個零件就得穿兩次絲。但如果這樣考慮:其一件活先割孔,其二件活先割外形,下一件活再先割孔,這樣割n件活需穿絲n+1次,基本上平均一件活穿一次絲,比常規加工方法少穿一次絲,從而節省了電極絲。
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